湘钢板材厂智慧中心大显身手

2020-10-13   来源:中联钢
 

在湘钢板材厂智慧中心,技术人员通过智慧系统对现场生产情况进行远程监控。

一间980平方米的房间,三面都是显示屏,十几名工作人员坐在电脑前,密切监视着屏幕,屏幕里是各种实时生产数据和现场画面。这是记者10月9日在湘钢板材厂智慧中心见到的场景。

“4月份我们启动了智慧中心一期建设,并于7月启动试运行,目前实现了连铸、板加、轧钢、精整等多个生产流程的智能化、可视化。”该板材厂生产管理室综合主管白星介绍,在这之前,连铸、板加、轧钢、精整等这些生产环节智能化程度不算高,大多是“各干各的”,相互间的信息共享较为滞后。但它们之间的配合程度,又直接影响了生产效益。怎么办?湘钢决定,为传统工业插上“智慧的翅膀”,通过自动化、智能化的技术手段,让板材生产各个环节的技术人员对上下游工序的进展情况了如指掌,并对生产进度进行科学合理调整。

为此,湘钢板材厂一边建设智慧中心,一边对传统工序进行自动化改造。以连铸工序为例,该工序一直以来都是采用人工加渣,不仅危险系数高,而且参数控制也无法做到特别精准。经过自动化升级改造后,该工序现在使用机械臂自动加渣,相关画面和数据实时传送至智慧中心的系统里,技术人员坐在智慧中心就能即时控制和掌握。在传统工艺流程实现自动化升级的基础上,目前,该智慧中心实现了物联网、大数据、人工智能在传统流程工业的集中化和规模化应用。

智能化带来的改变,一线工作人员感触最深。板材厂轧钢技术人员李升对此最有发言权。往年,不论是严寒的冬季,还是酷热的夏季,他都是在轧钢一线嘈杂、高温的环境下作业。今年7月开始,他和上下游工序的技术人员一同,搬进了装有空调、安静的办公室里办公,几乎不用去生产现场,坐在智慧中心的电脑前,他就能对生产现场的设备进行操作,完成板材点检、厚度测量等系列常规工作。

“除特殊情况外,一般工作人员都不会离开智慧中心的工作岗位前往生产现场,所有流程均通过系统操作。”白星说,智慧中心采用先进的网络传输和远程操控技术,通过打造智慧、安全、绿色、高效的炼钢和轧制数字可视化生产线,让上下游工序岗位合理融合,既精简了岗位又实现了不同工序之间的信息共享和高效协同。据悉,该项目一期共精简岗位人员20%。经过近两个月的试运行,智慧中心的运行已步入正轨,该板材厂正努力突破日均钢产量8000吨的目标。(来源:湘潭在线)

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