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石油钻井用钢SAE4137夹杂物控制

2017-05-12 15:19 来源:中联钢
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3工业试验结果
3.1脱氧效果
该厂共生产了61炉SAE4137钢,约8000t。为考察脱氧效果,在吹氩站吹氩前后测定了钢水氧活度。吹氩前氧活度在2.2-35ppm,平均为9.7ppm,由于转炉出钢存在补吹,为节约成本,补吹后不测氧定碳,个别炉次出现补吹后氧含量较高,脱氧不彻底,但可在吹氩站补喂铝线进行脱氧,对钢的脱氧影响不大。吹氩后氧活度1-5ppm,平均3.2ppm,均控制在5ppm以内,表明脱氧效果良好,达到了1-5ppm的控制要求。
3.2冶炼过程钢包渣组成控制效果
采用上述精炼工艺后,对一个包次8炉钢的各工序钢包渣组成进行了分析。通过合理的精炼造渣制度,将钢包渣调整到合理的范围内。LF出站及RH处理过程钢包渣CaO含量控制在49%-60%,平均为57%;碱度(CaO/SiO2)控制在5.2-6.1,平均为5.7;CaO/Al2O3控制在3.1-3.7,平均为3.5。以上数据说明,钢包渣组成均有利于夹杂物控制。RH精炼结束后,钢水中[Als]含量为0.01%-0.04%,平均0.025%达到了计算要求。钢包渣氧化性控制可见,钢包渣中(FeO+MnO)在冶炼过程中逐渐降低,精炼结束(FeO+MnO)控制在2%以内。
3.3夹杂物控制效果
对生产的一个包次8炉钢中4炉钢的圆钢夹杂物进行了检验。检验结果表明,试验钢的夹杂物数量少,夹杂均为球形复合夹杂,且未发现长条形夹杂,表明钙处理效果较好,夹杂物完全球化;精炼过程夹杂物转变良好,钢包渣对夹杂物的吸附能力较强。夹杂物评级各项夹杂均≤1.5级。典型炉次的夹杂物控制情况见表5。
3.4圆钢性能
冲击功检验的调质处理工艺为淬火870℃,保温70min,出炉油冷;回火温度为600℃,保温70min,出炉水冷。2010年生产的61炉钢的力学性能检测结果见表6,说明制定夹杂物控制工艺对钢的力学性能没有影响。
61炉试验圆钢超声波探伤结果结果见表7,从表7可以看出圆钢的综合报警率为0.99%,φ140mm、φ180mm及φ220mm规格的报警率分别为0.57%、1.49%、0,报警率较低
3.5推广应用
通过采用FACTSAGE对SAE4137钢的热力学分析、脱氧工艺研究、钢包渣组成控制和钙处理工艺的研究,制定了该钢种的夹杂物控制工艺并应用于提钒炼钢厂。试验期间共试制SAE4137钢61炉,单中包连浇炉数达到8炉,表明具备了该钢的批量生产能力。该钢种的研究方法可应用于对夹杂物要求较高的钢种,如SAE4145,CrMo系列合金结构钢等,计算过程采用的FACTSAGE软件可推广应用于炼钢过程渣系计算。
4结论
1)针对转炉流程生产石油钻井钢SAE4137的夹杂物控制的技术难点,通过采用FACTSAGE软件研究了钢脱氧工艺、钢包渣组成控制以及钙处理工艺,计算结果表明钢水中a[O]、[Als]、a[Ca]分别控制在1-5ppm、0.01%-0.03%和7.5-15ppm有利于夹杂物的控制。
2)工业试验结果表明,试验钢脱氧工艺合理,脱氧后钢水氧活度均控制在10ppm以内,平均3.2ppm。试验圆钢的夹杂物数量少,钙处理效果较好,夹杂物完全球化;LF精炼过程夹杂物转变良好,圆钢的夹杂物评级各项夹杂均≤1.5级。
3)试制的SAE4137圆钢力学性能满足要求,夹杂物控制工艺对力学性能没有影响。
(来源:钢铁产业)

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