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山钢日照8次刷新月产纪录

2020-10-29 11:19 来源:中联钢
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1-9月份炼钢厂产量逐月提升8次,刷新月产纪录最高产线负荷率为111.06%。今年以来该厂围绕产量提升的目标要求,通过提高生产效率增强设备管理,开展节铁增钢等多项措施,全力提升生产绩效水平。

向效率要产量

“优化炉料配比,把握好生产节奏,为稳产高产创造条件……”在火红的转炉出钢工位,炼钢厂炼钢作业区4号转炉丙班班长李海峰说道。在“精益转炉杯”劳动竞赛中,李海峰所在的班组连续两个月实现班产19炉钢。

在炼钢厂各工序、岗位,干部职工说的最多的就是“稳产不抢产”。从脱硫到转炉冶炼、精炼、连铸,每一个环节层层递进,相互影响,一个工序出现问题都会波及全局。对此,炼钢厂坚持“稳字当先、优质稳产”的组织原则,以连铸为中心,转炉为龙头,精炼为枢纽,钢铁包为纽带,行车为大动脉,加强工序服务、工序协同,为稳定高产提供稳定的系统支撑。坚持问题导向,炼钢作业区、精炼作业区积极开展“缩短转炉冶炼周期” “缩短精炼周期”攻关,第一、第二连铸作业区建立“提升炼钢厂连铸机OEE”项目,生产保障作业区加速铁包、钢包周转,行车作业区在行车运行安全和作业区效率上做文章,形成全员、全工序、全方位联动,算的是时间账、效益账。

连铸机按日计算作业率,按时计算产量,转炉冶炼周期控制在35分钟以内,精炼时间35分钟以内,创国内先进水平。从一期一步工程热试投产到全线贯通,炼钢厂历时3年多的时间,在“稳”字下功夫以高效生产跑出增效加速度。

向设备要效益

设备稳则生产顺。炼钢厂把设备管理作为加快产量提升的重点,每月一次设备例会,每周一次设备事故分析会,眼睛向内,狠抓问题,推动设备改善。坚持“生产操作人员是设备主人,点检员是设备保健医生”的理念,建立“点检维修、预知维修”模式,推行“全员设备管理”,以点带面,从线到片,逐步增强设备维护能力。

连铸机作为炼钢厂产量提升的中心,随着产量的提升,对该设备的稳定性提出更高的要求。为彻底解决连铸机对炼钢厂产量提升带来的影响,炼钢厂建立跨部门、跨专业攻关团队,梳理连铸机问题根源,制定问题清单和问题树,加快攻关项目落地落实。今年以来,炼钢厂通过开展“1号、2号连铸机水质改善及喷嘴堵塞问题攻关”“连铸机倒角结晶器使用攻关”“扇形段精度、寿命提升及辊缝超差问题攻关”等重点项目,使扇形段精度控制在0.3毫米以内,保障了设备运行精度。

发挥职工智慧,提升设备运行稳定性。张顺会借助外置液压加油小车进行液压油在线过滤,提升了液压油品质和设备运行效率;刘成富通过研究分析,自行设计制作了一套冷却水过滤器反冲洗装置;青年职工康震设计制作的扇形段切前辊道甘油润滑系统,提高了辊道轴承使用寿命。

向产量提升要效益

“‘节铁增钢’作为生产管理降本增效的重要手段,就是克服铁水的不足,挖掘最大废钢比效益和产量效益……”炼钢厂调度甲班调度长郑九刚一语道出了开展节铁增钢的重要意义。

在“节铁增钢”攻关过程中,设备管理室组织对废钢料斗和行车电磁吸盘进行改造,改造完成后废钢容量由年初的43吨增至58吨,不仅提升了行车作业区效率,也为提升炼钢厂产量创造了有利条件。9月份,铁耗降至853.4kg/t,创投产以来历史最好水平。

针对卡斗、卡炉口等现象的发生,原料监督室通过开展废钢配斗劳动竞赛,提升职工工作热情和责任意识。废钢比提高后,针对转炉冶炼过程中热量不足而造成的终点钢水过氧化问题,炼钢作业区通过添加硅铁与升温剂的补热手段,有效地稳定了钢水质量。同时,为降低钢铁料、石灰、白云石等原辅料的消耗,炼钢作业区深入推进“转炉少渣冶炼”,在保证成分的前提下进一步降低了生产成本。今年上半年,炼钢厂钢铁料消耗降成本累计降低8000余万元。(来源:山钢)

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