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冷钢烧结矿的运输和筛分管理

2017-02-03 09:52 来源:中联钢
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随着高炉进一步强化和操作技术的进步,高炉产量增加。由于烧结机的设计产能不足,烧结机作业率和利用系数虽大幅提升,但仍然制约着高炉指标的进一步提升。秉着不浪费一粒烧结矿的宗旨,冷钢炼铁厂对烧结矿皮带运输,槽下筛分做了一系列改进,充分利用4mm~6mm烧结矿,使烧结矿基本能满足高炉需要。达到了增产降耗的目的。
关键词 小粒级烧结矿  槽下筛分  增产降耗
     目前,冷钢(湖南博长控股有限集团公司)现有450 m³高炉2座,530 m³高炉2座,600 m³高炉1座,2台130 m2烧结机,1座连篦机-回转窑球团生产线。年产300万t生铁产能。入炉综合品位大约52%,一年需要矿石约540万t,其中球团矿年产能约100万t,平均8%的生矿配比,所以还要400万t烧结矿,才能满足生产需要。由于综合料场场地狭小与采购成本、矿粉品种限制,致使烧结矿转鼓强度偏低(68%左右),烧结矿粉末和小粒级烧结矿较多。表1是2015年3月份在烧结环冷机出口和高炉槽下取样分析烧结矿转鼓及粒级组成。可以看出入炉烧结矿小于4mm烧结矿达到10%左右,4mm~16mm占35%。为了保证高炉能“吃饱”,大量小粒级烧结矿入炉,致使高炉长期处于亚健康状态,高炉生产成本难以下降,同时倒逼烧结提高产量,致使烧结矿质量极不稳定。针对这种状况,炼铁厂在努力提高烧结矿产量和质量的同时,对烧结矿的运输、筛分工序上提出新的要求:一杜绝小于4mm烧结矿入炉;二杜绝大于5mm烧结矿进入返矿。要求一提出,全炼铁所有员工都围绕1mm献计献策。
表1 筛分改造前高炉入炉粒级组成,%

 
<4mm
4mm16mm
16mm25mm
>25mm
转鼓指数
环冷机出口样
9.48
27.25
43.58
20.69
67.67
高炉槽下入炉样
10.56
35.24
36.68
17.52
68.33

 
 减少运输环节烧结矿的破碎
    我厂从环冷机到高炉料仓距离大约1000m~2000m,皮带8~10根。由于我厂占地狭小,资金紧张,技改周期长,在皮带运输系统也有很多见缝插针式的布局。这种凌乱的布局增加了运输成本,更增加了烧结矿破碎的几率。因此,优化皮带布局显得非常重要。主要从以两个方面改进:一尽量减少皮带数量与长度;二降低皮带与皮带之间的落差。经过皮带重新布局,使每座高炉的运输皮带减少大约100m,皮带数量也减少1~2根。
 控制高炉料仓库存
    5座高炉满负荷生产把烧结矿库存控制在2000t左右,即平均每个料仓存料100~120t。这样既降低烧结矿进仓时的落差,避免烧结矿摔碎,又能保证料仓里的烧结矿在4h内入炉,减少烧结矿自然粉化。
 对槽下振动筛进行改造
3.1 控制振动筛的给料量
料仓给料出口增加闸栏,能够随意调整给料大小,保证烧结矿均匀稳定地通过振动筛面,实践证明给料量控制在15~18kg/s时,筛分效果比较好,能达到控制目的。
3.2 增加二次,三次筛分
我厂以前只有一道筛面,由于烧结矿中小于10mm粒级的量比较多(约20%),通过一道筛面很难把小于4mm粒级的烧结矿筛除干净,而大于4mm粒级的烧结矿很多被筛除了。特别在烧结矿供应紧张的时候,高炉为了“填饱肚子”增加给料速度,致使大量小于4mm烧结矿入炉。因此必须增加筛分次数才能满足生产要求了。同时对筛面筛条间距也进行了调整,筛面也全部采用自制筛面,根据生产需要随时调整筛条间距和坡度。经过多次实验,把一次筛面筛条间距由原来的上层筛条间距8mm,下层筛条间距4.5mm,改为上层筛条间距8mm,下层筛条间距5.5mm,这样一筛过后保证小于4mm的烧结矿全部被筛除。再在一次返矿皮带后安装了二次振动筛,二次筛面采用自制单层筛面。二次筛分的主要作用是确保大于5mm的小粒级烧结矿全部入炉,二次筛面筛条间距4mm。二次筛下全部返回烧结炉作为铺底料,二次筛上通过皮带运输至专用料仓。这个料仓里的烧结矿粒级大部分小于6mm。在此料仓下安装三次振动筛,筛面采用自制单层筛面,筛条间距4.5mm。三次筛分的主要任务是杜绝4mm以下的烧结矿入炉。通过三道筛分,基本上杜绝了小于4mm烧结矿入炉,杜绝了大于5mm烧结矿进入返矿。在2015年4月份连续10次取样分析粒级,筛分效果(取平均值)见表2。
表2 烧结矿在高炉槽下筛分后筛上、筛下的粒级组成,%

 
<4mm
4mm~5mm
5mm~6mm
>6mm
去向
一次筛上
0.30
4.30
4.90
90.50
入炉
一次筛下
51.20
38.20
10.10
0.50
二次筛分
二次筛上
5.50
38.70
53.60
2.80
进二次料仓
二次筛下
76.40
22.40
1
 
返烧结
三次筛上
0.50
42.60
52.40
4.50
入炉
三次筛下
73.50
25.60
0.90
 
返烧结

 二、三次筛面的清理
    由于二、三次筛分的量比较多,烧结矿粒级与筛条间隙相差很小。在生产过程中,经常出现筛条之间卡料的现象,导致筛面“板死”。所以要求操作工每班都要对筛面清理2次以上,同时经过多次实验,二、三次筛面采用单层比双层效果更好,而且更容易清理。
 小粒级烧结矿的入炉
表3是各高炉2015年4月至2016年3月份小粒级烧结矿入炉情况。4~6mm烧结矿入炉刚开始的时候按每批料均匀入炉,致使小粒级的烧结矿大部分填充在大颗粒的炉料之间,使高炉料柱透气性明显变差,高炉出现风量萎缩,料速不均匀现象。后经过不断摸索,最后把小粒级烧结矿和焦丁每10批料集中入炉一次,批重由小粒级烧结矿的量决定,并根据碱度情况配以适量的球团矿。装料顺序是先焦丁,后小粒级烧结矿,同角度入炉,把小粒级烧结矿布在焦丁上面,避免小粒级烧结矿填充在大颗粒炉料之间,同时布料的时候尽量注意避免小粒级烧结矿落入中心或边缘。这样高炉顺行状态也得到改善。
 
表3   二次返矿入炉量,t

2015年4月份至2016年3月份各高炉返矿量
 
二次返矿入炉量
返矿灰
1#炉
50064.56
138396
2#炉
43215.21
74632
3#炉
42568.52
72369
4#炉
30271.24
67975
5#炉
48264.65
127692
合计
214384.18
481064

注:2015年4月~8月4号高炉停产检修
6           效益对比
表4是2015年参照2014年返矿量及加工成本计算出来的效益对比。
表4  2015年效益

 
2014年
2015年
生铁产量,t
2725617.85
2783549.07
返矿量,t
778527.13
513908.22
吨铁返矿量,t/t
0.286
0.185
返矿加工成本,元/t
80
80
2015年吨铁效益,元/t
 
7.61
2015年总效益,元
 
21169512

我厂通过对烧结矿运输筛分的改进,除了解决了烧结矿供应紧张的被动局面,还减少了返矿量,直接降低了生产成本,同时高炉顺行状态一直良好。
 结语
湖南冷钢炼铁厂在原有的设备基础上,通过小的改造和增加筛分次数,提高筛分效率,使小粒级的烧结矿得到有效利用。在2015年全行业低迷时期,帮助我厂渡过难关做出了不可估量的贡献。

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